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機械行業(yè)中的電機由于長期的運行所導致的電機定子繞組事故現(xiàn)象頻發(fā)。據高壓電機維修了解發(fā)電機及高壓電動機定子線圈的腐蝕損壞現(xiàn)象也是相當普遍,這在嚴重時會影響電機的安全運行和使用壽命。因此我們針對電機定子矽鋼片爆洞修復進行分析:
一、現(xiàn)場檢測: 定子線圈12槽接地,絕緣擊穿,線圈燒斷,其中3槽鐵芯中心部位爆洞長度分別為50cm,22cm,10cm,有6槽槽楔上沾濺線圈熔化的銅沫,槽楔焦黑。
二、委方要求:
1、整機解機,更換定子損壞部分矽鋼片,作部分錯位疊裝,所有矽鋼片平壓鍍漆恢復至原性能。 2、更換定子全部線圈繞組,由B級升為F級絕緣,VPI真空浸漆,負載極限溫升控制在120℃以內,大修時間為12天,保質期2年。
三、根據委方要求公司組織集團公司各大高壓電機制造廠專家、工程師反復研討論證,制定了284小時倒計時搶修計劃方案。
1、定子線圈用拉排機(感應加熱,低溫<100℃)拆除全部原舊線圈。
2、定子鐵芯用500T壓機從機殼中壓出,考慮到機殼在加壓中會有微量變形,壓裝前用6100螺桿6根串通加固。
3、按原冷軋矽鋼片材質及尺寸(原6等分)定制沖壓矽鋼片約1/5約500kg。
4、其余4/5矽鋼片平整,修去毛刺,拋光,連同原定制500kg矽鋼片,經平鍍機鍍絕緣層后,按其角度用定位槽梢錯位疊片,恢復到原鐵芯尺寸,機殼進烘房加熱,過盈壓裝鐵芯,立車校調定子同心度,作鐵損溫升試驗。
5、定子線圈采用F級聚硒亞胺雙玻為主絕緣的MICACASTIC類少膠去母成型線圈。嵌線后
采用VPI真空加壓無溶劑449-1整浸處理(真空度40pa/工作壓力0.7Mpa)封堵線圈間空隙,加強絕緣,又使原止槽口,在拆除線圈時松動部分得以填充,從而保證了槽楔定位牢固,矽鋼片同線圈連結成一體,大幅度提高了該電機的絕緣散熱性能,增大了溫升予留空間,為延長電機使用壽命創(chuàng)造了條件。 該電機經本公司修理后已正常運轉多年,各項電氣機械參數均符合GB標準,由于采用了VPI高新技術使絕緣等級真正達到F級,具有更高的熱穩(wěn)定性,負載極限溫升始終<100℃,贏得了用戶的信任。
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評論列表
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他們家修理技術挺不錯的,價格實惠,我修理完都有三個多月了,沒有出現(xiàn)任何問題。
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